钨矿是在我国的优点自然资源,我国钨矿储藏量居全球 位,为海外 30 好几个國家总储量的 3 倍多。在我国钨矿储藏量虽大,但品味低,难选铁矿石占非常比例。在其中白钨矿和黑、白钨混和矿绝大多数为多组分繁杂、有效矿物质嵌布粒度分布细的铁矿石,分选机难度系数大,因之其与别的金属材料共伴生,更不容易综合利用。


白钨矿一般结晶粒度较细,可浮性良好,回收白钨矿的主要工艺是浮选。钨矿石分选设备浮选工艺可以分为:粗选段和精选段。粗选段以较大限度地淘汰脉石矿物提高粗选富集比为目的,精选被看作是整个白钨浮选的关键。
钨矿的回收很少采用单一的工艺流程,往往采用复合的工艺流程,对黑白钨共生矿更是如此。选择哪种流程更好,取决于黑白钨的品位、嵌布粒度、脉石成分、伴生矿种类以及黑白钨的含量等一系列因素,选择合理的工艺流程是钨选矿工作者的一项重要任务。这需要广泛的理论知识和丰富的实践经验。开发节能、高效、处理量大的设备是发展方向。用螺旋溜槽选矿机替代摇床作为钨矿的丢尾设备,体现了这一原则。
对粗粒白钨矿依然选用重选法收购,砂砾嵌布的白钨矿通常用浮选法收购。白钨矿浮选通常分成粗选段和选萃段,粗选段以较大底限地提升粗精矿品味为目地,选萃段以钨精矿超过市场的需求为目地。因此,以便获得及格的钨精矿,钨矿石分选设备必须选用非常复杂的生产流程和数次选萃的相互配合能够超过目地。在白钨矿的浮选科学研究和实践活动中,粗选加工工艺有石灰粉+碳酸钠法和碳酸钠法,通常选用短粗选、长扫选。


白钨选萃段的重要是能使含钙量的脉石矿物质与白钨矿分离出来。白钨粗精矿选萃加工工艺有常温下法和加温法,常温下法对铁矿石的适应能力较弱,分选指标值性的震荡很大,浮选白钨精矿WO3 品味通常为 55% ~ 60%,含残渣高,一般根据加硫酸浸取的方式 超过收购 WO3 65% 左右的钨精矿的目地。常温下法在方解石脉矿山开采和钙矿物质含水量低的矿山开采应用较广泛,钙矿物质含水量非常是莹石含水量高、钨含水量低的矿山开采通常应用加温法。
黑钨矿分选机主要的选别工艺是重选。多级跳汰、多级摇床、中矿再磨细泥单独处理是黑钨选矿的工艺流程,其中跳汰早收、摇床丢尾是重选的核心。
1、螺旋溜槽、跳汰机(重力分选)选矿法
螺旋溜槽的分选原理是矿浆流沿垂直的中心轴向下旋转运动及横向环流运动,使矿石按密度和粒度分层和分带,从而达到分离的目的。它具有处理量大、无传动部件、不需动力、不需添加水、结构简单、维护费用少、分选效果好、过程稳定、指标可靠等优点。
钨矿跳汰分选机:跳汰机选矿是重力选矿的主要方法之一,其广泛应用在粗、中、细粒度矿石的重力选分上,如褐铁矿,赤铁矿,锰矿等弱磁性矿物分选,以及铅矿,钨矿,锡矿,砂金,锑矿等金属矿物分选。还有重晶石,萤石,天青石等非金属矿物分选领域,选矿效果较好。跳汰机工作的原理:使不同比重的矿粒群在垂直运动的介质中按比重分层,比重较大的矿物颗粒位于下层,也就是重产物(精矿);比重较小的矿物颗粒位于上层,也就是轻产物(尾矿)。
钨矿跳汰分选机是根据跳汰床层理论分层规律研制的一种节能重选设备,锯齿波跳汰选矿,除了很微细的物料外,几乎可以处理各种粒度的矿物原料。其跳汰脉动曲线呈锯齿波形使上升水流快于下降水流,增强了床层的松散度,缓解了吸入作用,使矿物中的重矿粒得到充分沉淀,大大提高了设备的选别比能力和回收率,且冲程可调整,由于采用电磁调速电机进行,拖动使冲次可无级调速。经与正弦波跳汰机对比,其作业回收率比正弦波跳汰机分别高Sn:3.01%,W:5.5%,耗水量减少30~40%。其作为原矿富集、粗选及精选作业
2、黑钨细泥的浮选工艺
黑钨矿性脆,易过粉碎。据全国十几个主要黑钨选矿厂统计,细泥(一0.074 mm粒级)的数量和金属量一般占出窿原矿的11%~14 %(质量分数)。目前,我国许多选厂对黑钨矿的回收主要采用重选法,细泥中钨的回收率45% 以下。针对回收率偏低的情况,科研人员提出通过浮选来提高黑钨细泥的回收率。
3、黑钨的磁选工艺
黑钨矿是弱磁性矿物,利用这一点可以把黑钨同无磁性的白钨分离,也可以与其它非磁性矿物分离。高梯度磁选机的开发和应用为黑钨磁选增添了新活力。研究成果说明,高梯度磁选机用于黑钨细泥选别是可行的,特别对于< 10 pm 的微泥回收效果更是优于其它选别方法。因此,高梯度磁选机用于黑钨细泥选别是值得推广和重视的高效设备。


1、#3、4跳汰机给矿分配不当,给矿品位差距太大。
2、#4跳汰机的给矿浓度太低,致使跳汰室中形成不了稳定的分选床层,影响跳汰选别效果。
3、磨后跳尾矿及螺旋分级机溢流不经浓缩脱水,全部直接进入细粒跳汰作业,是造成#4跳汰机给矿浓度太低的主要原因。
4、跳汰机冲程、冲次未经调优,分选效果较差。
为了摸清改造前#3、4跳汰机的作业状况和作业效果,在进行了有关取样点改造工作后,安排了#3、4细粒跳汰机的参数测定和选矿产品取样工作。
根据测定结果,#3、4跳汰机的作业条件不太适当,水动力作用对跳汰分选造成很多不利影响,尤其是#4跳汰机,给矿浓度太低,纵向流速太大,引起床层晃荡 翻滚。另外#3、4跳汰机的给矿品位差异太大,冲程、冲次组合也不尽合理,这些都是造成#4跳汰机作业回收率低的主要原因。
为了解决#3、4跳汰机选别作业中出现的问题,提高细粒跳汰机的总体分选效果,针对发现的问题,在现场领导和技术人员的支持下,进行了细粒跳汰作业的技术 改造和技术人员的支持下,进行了西粒跳汰作业的技术改造和作业参数调优,以优化跳汰分选过程中的水动力作用,提高跳汰作业的分选效果。
1、在双筛给料前建立浓缩脱水池,将磨后跳尾矿和手选前脱水螺旋分级机溢流在给入双筛前进行脱水浓缩,脱除掉大部分的溢流和细泥,以稳定#3、4跳汰机的给矿浓度。
2、#3、4跳汰机的给矿物料在进入双筛前全部集中到浓缩脱水池,经脱水脱泥后再由双筛平均分配给#3、4跳汰机。这样,既保证了#3、4跳汰给矿的均匀性,又有利于总体提高#3、4跳汰机的作业回收率。
3、进行了#3、4跳汰机作业参数的现场调优改造。对于-2mm粒级给矿的细粒跳汰机,综合理论推导和现场经验总结,经过调优测试,zui后确定:#3跳汰机L=6mm,n=320r/min;#4跳汰机L=5.5mm,n=340r/min。
经过双筛给矿前的脱水浓缩,大大提高了给矿浓度,消除了浓度太低、床层翻花紊乱以及纵向主流速太大的影响。通过调整给矿点和给矿量,使#3、4跳汰机的给 矿性质变得均匀。对#3、4跳汰机的冲程、冲次调优改造,使跳汰机中的水动力作用效果达到较优状态,使跳汰机中的水动力作用效果达到较优状态,非常有利于 细粒跳汰按比重分选,跳汰机的作业效果明显改善,尤其是#4跳汰机,其作业回收率比改造调整前有了很大提高。
理论研究和生产实践表明,水动力作用是影响跳汰分选效果的主要因素。任何一个跳汰分选,若水动力作用 选择不当,则很难得到好的分选效果。在水动力作用因素里面,冲程冲次的适宜组合,是造成床层适宜松散,有利于矿物按比重分层的关键因素。给矿浓度的合理控制,可以使分选床层稳定,产品排出速度合理,分选时间得到保证。筛下补加水的大小得当,对于调节床层松散,保证筛下钨矿精矿的质量起着重要作用。总之,分选矿 物的密度差是跳汰分选的内因,选择和控制合理的水动力作用是跳汰成功分选的外因,只有综合优化跳汰分选过程中的水动力因素,才能得到好的跳汰精矿品位和回收率。


本厂专业化生产各种型号选矿摇床。6S摇床。实验摇床。云锡摇床。玻璃钢螺旋溜槽。破碎机、高效节能球磨机、螺旋分级机、螺旋输送机,浮选机、搅拌筒、磁选机、振动筛、滚动筛;跳汰机、输送机等设备的厂家。产品畅销全国二十九个省、市、自治区,并出口泰国、索马里。南非。越南。阿富汗。赞比亚。加拿大、印尼、缅甸、日本、俄罗斯等国家和地区。我们以诚信、实力和质量获得业界的高度认可,坚持以客户为核心,“质量到位、服务 ”的经营理念为广大客户提供优质的服务。

